近日,酒鋼宏興股份公司不銹鋼分公司煉鋼作業區AOD轉爐區域從原輔料使用的角度出發,使用硅質合金球替代焦炭,助力公司降本增效。
在轉爐煉鋼工序中,鐵水、廢鋼、合金、渣料等成本占煉鋼總成本的80%以上。AOD轉爐在冶煉超純鐵素體時,為滿足冶煉過程溫度,每爐需加入一定量的焦炭進行升溫,但焦炭質輕、粒小,在轉爐的利用率較低,因此造成不必要的成本損失。硅質合金球含有一定比例的焦炭和硅,同質量的物料中能夠產生更多熱值,能夠有效節約合金料。
目前,硅碳合金球已在1#AOD轉爐進行擴大試驗,經測算,硅質合金球可有效降低焦炭及硅鐵的消耗,每爐降本700多元。